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C3 ボールねじが故障する理由:0.003mm サポートユニットの罠

C3 ボールねじが故障する理由:0.003mm サポートユニットの罠

2025-11-30
なぜC3精密加工が失敗するのか:隠れた「サポートユニット」の罠

ハイエンドの自動化設計において、エンジニアはしばしば多額の予算をC3グレードのボールねじに割り当てます。その目的はシンプルで、サブミクロン単位の精度を達成することです。

しかし、私たちは現場で、残念ながら逆説的な事態に頻繁に遭遇します。それは、高性能ねじが、平凡な性能しか発揮しないというものです。機械は振動し、発熱し、わずか数ヶ月で位置決め誤差が大きく変動します。

数百ものリニアモーションシステムをトラブルシューティングした結果、犯人はねじ自体であることはほとんどないことがわかりました。代わりに、見過ごされがちな「ハードウェア」、つまりボールねじサポートユニットと、シャフトエンド加工適切な予圧管理のためにトルクレンチを使用しました。

このケーススタディでは、実際の失敗事例の背後にあるデータを分析し、剛性と幾何公差がなぜ真の防御線となるのかを説明します。

事例:高価な「スティックスリップ」

ある半導体製造装置メーカーが、ウェーハ検査ステージ(X軸)をアップグレードしていました。精度を確保するために、C3研削ねじに切り替えました。しかし、レーザー干渉計による試験では、位置決め誤差が±0.015mmとなり、許容範囲をはるかに超えていました。さらに悪いことに、低速では、モーターの負荷に不規則なスパイクが見られました。これは、「スティックスリップ」とシステムの剛性不足の典型的な兆候です。

一般的な「標準グレード」のサポートユニットを、高剛性精密ユニット(BK15/FK15規格に準拠)に交換しました。その違いはデータに表れました。

データ分析:「標準」ではなぜ不十分なのか

サポートユニットは単なるブラケットではありません。それは、あなたのドライブトレインのアンカーなのです。問題解決に役立った技術的な比較を以下に示します。

1. 内部コア:剛性が重要

多くの一般的なサポートユニットは、標準的な深溝玉軸受を使用しています。精密な動きには、これは軸方向の遊びがあるため致命的な欠陥です。高性能ユニットは、マッチングされたP4アンギュラ玉軸受(ACBB)を特定の予圧で使用する必要があります。

標準的な15mm(No.15)精密ユニットの仕様を見てみましょう。

  • 軸方向剛性(剛性): 28 kgf/μm。 (つまり、28kgの軸方向荷重で、変位はわずか1ミクロンです。)
    基本動定格荷重(Ca):
  • 〜730 kgf。基本静定格荷重(Coa):
  • 〜1,060 kgf。技術ノート:
サポートユニットの剛性がこの閾値を下回ると、高速反転中に軸受が弾性変形を起こします。サーボモーターは目標に到達しますが、負荷は遅れます。どれだけPID調整をしても、この機械的ヒステリシスを修正することはできません。2. 表面処理:5μmのシールド
クリーンルームや湿度の高い環境で動作する機械の場合、標準的な

黒色酸化処理では不十分です。油が蒸発すると、ベースに微小腐食が始まり、中心高さ(h)が変化します。適切な予圧管理のためにトルクレンチを使用しました。

無電解ニッケルめっきをお勧めします。均一性:

  • めっき厚さは5〜10μm以内に制御されており、軸受のボア公差が影響を受けないようにしています(溶融亜鉛めっきとは異なります)。ベースの安定性:
  • ASTM塩水噴霧試験に合格しており、機械の寿命期間中、取り付け面が完全に平坦であることを保証します。隠れたキラー:シャフトエンド加工
最高のサポートユニットであっても、ねじシャフトの加工が悪いと故障します。サポートユニットは、シャフトとの「圧入」に依存しています。

失敗した機械のシャフトエンドを、

ISO/JIS幾何公差規格と比較して測定しました。結果は明らかでした。検査項目

不良機械(測定値) 精密規格(目標値) 結果 軸受座外径
-0.015 mm h5 / g6 (-0.002 ~ -0.008) 隙間が大きすぎるため、内輪が滑る(バックラッシュ)。 肩部の直角度
0.012 mm 最大0.003 mm ナットを締めると、ねじが曲がる原因となる。 同心度
0.020 mm 最大0.005 mm 高速回転時に振動と遠心振れを引き起こす。 「決定的な証拠」:

直角度を見てください。シャフトの肩部は0.012mmずれていました。ロックナットを締めると、傾いた肩部が精密軸受を傾け、ねじシャフトに「強制的な曲げ」を生じさせました。これにより、C3精度は瞬時に破壊されました。解決策と結果修正には、3段階の手順が必要でした。

アップグレード:

高剛性ニッケルめっきサポートユニット(DFマッチングACBB)を設置しました。

  1. 再加工:シャフトエンドを
  2. h5公差0.003mmの直角度を満たすように再研削しました。組み立て:適切な予圧管理のためにトルクレンチを使用しました。
  3. 結果:位置決め精度が

±0.003mmに安定しました。モーションリップルが消え、機械の騒音が大幅に減少しました。結論「28 kgf/μmの剛性」から「0.003mmの加工公差」まで、これらの数値は「移動」と「精密な動き」の境界を定義しています。

一般的なサポートユニットに、高精度システムのボトルネックを担わせないでください。寸法だけでなく、データに基づいてコンポーネントを評価してください。

「説明のつかない」精度低下でお困りですか?一般的なサポートユニットにC3ねじの性能を損なわせないでください。当社のエンジニアリングチームが、お客様のシャフト図面をレビューし、最適な予圧マッチングを推奨します。エンジニアにご相談ください